尼龍輸送帶廠家為解決尼龍輸送帶脫層問題,在加強職工技能培訓的同時對其邊膠結構進行改造。重心調整帶芯寬度,將原帶芯鋪齊后再上邊膠改為在中間層上邊膠,且上下呈階梯式結構, 極大提高邊膠與帶芯間的附著力,增加了邊膠的耐磨性,不僅解決脫層問題,而且使尼龍輸送帶一級品率達99%。 隨著工業發展 、電力需求緊張,迎來煤炭行業的高速發展,使運輸帶的需求大大增加 ,如何提高輸送帶使用壽命,降低煤炭礦業發展的成本已成為迫切解決的問題 。由于尼龍輸送帶具有體輕且強度高,耐沖擊、耐腐蝕、且使用壽命長等優點,深受用戶歡迎。由于尼龍輸送帶經常用于煤炭礦山潮濕陰暗惡劣環境中,經常出現邊膠脫落脫層問題,從而影響生產,甚至造成整條輸送帶報廢,經濟損失巨大,針對存在問題,一方面加強職工技能培訓使其嚴格執行工藝,視質量為生命,另一方面對輸送帶邊膠結構進行改造。 1.尼龍輸送帶原邊膠結構特點及產生質量問題 邊膠形狀近似橢圓,z厚15毫米、z寬35毫米。 (1)尼龍輸送帶由于帶芯中間芯層在一平面上,所以邊膠與帶芯附著力小,邊膠易脫落——導致脫層。 (2)尼龍輸送帶由于z上層與z下層壓邊膠寬度太大(20毫米),易帶側露布——導致脫層。 (3)尼龍輸送帶由于上下頂層與邊膠接觸有弧度,易形成空邊導致邊膠裂口,也易導致脫層。 (4)尼龍輸送帶由于邊膠規格單一,對不同厚度輸送帶需人抻拽,不僅勞動強度大,且質量不穩定、易導致帶胚寬度不均。易帶側露布、邊部海綿導致脫層。 綜上所述邊膠品種單一, 邊膠結構不合理是導致脫層主要原因。 2.尼龍輸送帶改進后邊膠結構、特點 邊膠形狀不變,帶芯z底層邊部與第二層錯開10毫米,其余層錯開2~3毫米,至中間層上邊膠,上部分芯層錯開2~3毫米,頂層壓邊膠10毫米,新邊膠呈上下階梯結構。 (1)尼龍輸送帶由于調整帶芯底層,頂層的寬度,使其壓邊膠寬度由20毫米改為10毫米,從根本上解決帶側露布問題。 (2)尼龍輸送帶由于采取階梯結構, 增加邊膠與帶芯接觸面積,使帶芯與邊膠附著力大大增加, 使邊膠牢牢固定在帶芯中,基本解決邊膠不耐磨,易脫落問題。 (3)尼龍輸送帶由于采取新邊膠工藝 使邊膠與帶芯之間無空邊,杜絕邊膠裂口、海綿。 (4)尼龍輸送帶經反復試驗,我們新研發兩種邊膠型號,改變過去由于邊膠型號單一導致質量不穩定,不但降低膠消耗而且提高輸送帶質量。 3.尼龍輸送帶工藝影響脫層及措施 3.1尼龍輸送帶壓延工序 帆布受潮或有油污,露膠都會影響蓋膠與帶芯及層與層之間附著力 引起脫層起泡 所以要帆布干燥要嚴格執行工藝 。要做好帆布清潔,膠料要用熱煉機充分熱煉,防止擦布落膠。 3.2尼龍輸送帶成型二序 (1)尼龍輸送帶帶芯寬度不均會造成硫化困難,引起邊膠海綿、帶側露布。所以帶芯寬度要經常測量。 (2)尼龍輸送帶膠布落膠、白條、壞布,油污雜物會影響膠與布層、布層與布層附著力,導致起泡, 必須用汽油清除待揮發再開車。 3.3尼龍輸送帶硫化工序 (1)尼龍輸送帶搭配墊鐵不當易引起明疤、露布、邊膠海綿,要仔細檢查胚寬度、厚度及外觀質量情況,搭配合適墊鐵。 (2)尼龍輸送帶硫化伸長時,帶胚要擺正,要做到四居中,一靈活。 我們對三種不同規格尼龍輸送帶邊膠改造前后進行跟蹤對比 看出邊膠改造后明疤、扯掉邊膠帶側露布、邊膠海綿與空邊都達到或遠超一級品率,尤其薄型800×3(3+1.5)×200前后改變尤為顯著, 因使用超薄型號邊膠,不僅降低生膠消耗,而且降低工人勞動強度。 改變過去由于邊膠厚中間薄易出明疤,硫化后膠邊厚的特點, 同時減輕硫化工人勞動強度,真正做到提質降耗。 4.結論 邊膠結構改造,看似簡單的改進卻取得顯著效果。不僅解決多年來一直困擾的尼龍輸送帶脫層問題,而且大大提高尼龍輸送帶的外觀質量,使尼龍輸送帶一級品率由原來的85%提高到99%,不僅降低了工人的勞動強度,而且降低生膠與布的消耗,取得了良好的經濟效益和社會效益,獲得用戶高度認可。企業要發展就要不斷創新,尼龍輸送帶廠家生產優質產品滿足客戶需求



